石墨選礦過程中酸度控制直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)際操作中pH值通常維持在2-4之間。酸性環(huán)境能有效分離石墨與雜質(zhì)礦物,但具體數(shù)值需根據(jù)礦石成分動(dòng)態(tài)調(diào)整。使用硫酸作為調(diào)節(jié)劑時(shí),濃度過高可能破壞石墨片層結(jié)構(gòu),濃度不足則無法充分溶解硅酸鹽類脈石,需要重點(diǎn)關(guān)注礦石樣本的化學(xué)分析數(shù)據(jù),特別是碳酸鹽含量的波動(dòng)對(duì)酸耗量的影響。
為什么酸度過高會(huì)造成石墨損失?當(dāng)pH值低于2時(shí),部分石墨顆粒表面發(fā)生氧化反應(yīng),導(dǎo)致精礦固定碳含量下降。某選礦廠曾因未及時(shí)檢測尾礦酸度,造成單日石墨回收率降低7%。工人需每小時(shí)用試紙或電子pH計(jì)檢測礦漿,發(fā)現(xiàn)異常立即補(bǔ)加石灰乳中和。值得注意的是,不同礦區(qū)礦石耐酸性能差異顯著,例如黑龍江鱗片石墨的適宜pH值比內(nèi)蒙古微晶石墨低0.5左右。
實(shí)際生產(chǎn)中酸度調(diào)節(jié)需配合磨礦細(xì)度同步優(yōu)化。某企業(yè)采用兩段調(diào)酸工藝,粗選階段保持pH3.2-3.5,精選階段提升至3.8-4.0,使精礦品位穩(wěn)定在94%以上。操作工常通過觀察泡沫層厚度判斷酸度狀態(tài),過量的酸會(huì)導(dǎo)致泡沫發(fā)黏并影響浮選速度。建議在設(shè)備維護(hù)時(shí)檢查攪拌槽防腐層,避免酸液腐蝕造成的金屬離子污染。
新型環(huán)保酸劑的應(yīng)用正在改變傳統(tǒng)工藝。某研發(fā)團(tuán)隊(duì)開發(fā)的有機(jī)復(fù)合酸在pH4.5時(shí)就能達(dá)到傳統(tǒng)硫酸pH3的除雜效果,同時(shí)減少60%廢水處理成本。這種方法特別適用于含云母較多的石墨礦,但需要控制反應(yīng)溫度在35-45℃區(qū)間。隨著自動(dòng)化控制系統(tǒng)普及,現(xiàn)在80%以上的大型選廠已實(shí)現(xiàn)酸度在線監(jiān)測與自動(dòng)加藥聯(lián)動(dòng)。
除了酸度參數(shù),礦石粒度分布、攪拌強(qiáng)度、浮選機(jī)充氣量等因素都會(huì)影響最終選別指標(biāo)。操作人員應(yīng)建立完整的工藝參數(shù)數(shù)據(jù)庫,通過對(duì)比歷史數(shù)據(jù)快速定位問題。例如當(dāng)精礦灰分突然升高時(shí),首先排查的應(yīng)是pH計(jì)校準(zhǔn)狀態(tài)和酸劑管道是否堵塞,而不是盲目調(diào)整藥劑用量。
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